|
|
焦化廠在煉焦工程中,,由于加入配煤水份和煉焦時(shí)生成的化合水,,使氨水量增多而形成剩余氨水,剩余氨水中含焦油高,,引起后工序管道和設(shè)備堵塞,,輸送阻力大,泵能耗增加,。例如,,蒸氨塔底結(jié)塊,造成底部排污閥卡死,,排污管堵塞,,影響蒸氨塔的排油操作;換熱器內(nèi)部堵塞,,換熱效率低,;儀表取樣管堵塞影響生產(chǎn)的正常調(diào)控。氨水中的焦油含量高,,蒸氨廢水含油相應(yīng)偏高,,限制了廢水生物脫酚過(guò)程中細(xì)菌的活性,影響廢水處理效果,,定期的維護(hù)需要停蒸氨塔,,影響蒸氨塔的連續(xù)穩(wěn)定性。
措施
使用微孔陶瓷過(guò)濾器在工作溫度85℃,,反沖溫度105℃的工藝環(huán)境下,,除重質(zhì)焦油雜質(zhì)平均濾除范圍為80-90%以上,兩年內(nèi)再生能力達(dá)到,。
陶瓷膜氨水過(guò)濾器投入使用后,,蒸氨系統(tǒng)裝置的整體運(yùn)行狀況得到明顯的改善。對(duì)過(guò)濾器前后剩余氨水中焦油含量進(jìn)行跟蹤和檢測(cè),,發(fā)現(xiàn)過(guò)濾器前后剩余氨水中平均油的質(zhì)量濃度由350-700mg/l 降至小于50mg/l,,過(guò)濾后的氨水水質(zhì)得到非常好的改善。
剩余氨水經(jīng)蒸氨后,塔底的排渣量明顯減少,,蒸氨塔換熱器未出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,,氨廢水輸送暢通,延長(zhǎng)換熱器的使用周期,,減少對(duì)換熱設(shè)備的更換,。
氨水過(guò)濾器特點(diǎn)是:除油技術(shù),克服了很多問(wèn)題,,除油效率非常高,,過(guò)濾器設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,占地面積小,,配套設(shè)備少,,安裝方便,具有耐腐蝕性能好,,使用壽命長(zhǎng)的優(yōu)點(diǎn),;反沖洗效果好,耗用時(shí)間短,,控制容易,。
|