焦化廠篩焦樓除塵器:
昌浩環(huán)保主要治理篩焦樓各塵源點的煙氣凈化,,其設(shè)備具有耐高溫,、耐高濕,、耐酸堿、阻力小,、濾袋使用壽命長,,清灰方式(離線清灰)、除塵效率高,、粉塵排放濃度低等優(yōu)點,。
焦化廠篩焦樓布袋除塵器設(shè)計優(yōu)勢:
1.焦化廠篩焦樓除塵器除塵效率高達99.98%以上。出口排放確保10mg/Nm3以下,。
2.濾袋布置合理,,濾袋間設(shè)有合理的空氣通道,濾袋過濾負荷均勻,,濾袋壽命長,,一般可達1-2年。
3.中箱體下部的進風端設(shè)有截擋裝置,,既能截留大部分粗顆粒粉塵直接落入灰斗,,又能改善氣流分布,同時可有效地防止粉塵直接沖刷濾袋,,以延長其壽命,。
4.除塵濾袋結(jié)構(gòu)為美國富樂技術(shù),拆裝極為方便衛(wèi)生,。
5.焦化廠篩焦樓袋式除塵器離線清灰方式:清灰效果好,、除塵布袋清灰徹底、設(shè)備長期運行在低阻狀態(tài)可使系統(tǒng)長期達到除塵效果,。
焦化廠篩焦樓除塵器性能特點分析:
1.自動控制系統(tǒng)可完成如下功能:監(jiān)控除塵工藝流程,,對除塵設(shè)備進行啟動、停止等相關(guān)操作,,對除塵系統(tǒng)的各設(shè)備運行時間等進行設(shè)定,。通過總系統(tǒng)畫面、子畫面等監(jiān)視畫面,,對整個工藝過程進行動態(tài)監(jiān)視,,對各種故障逐條進行聲光報警,可采集生產(chǎn)過程中各種信息等,。電氣與自動化控制系統(tǒng)滿足除塵工藝的控制要求,,使整個除塵系統(tǒng)在安全可靠和全部自動化條件下長期運行。
2.電氣自動化控制系統(tǒng)采用目前較為的,、帶操作站的PLC計算機監(jiān)控系統(tǒng)。所有操作均靠微機畫面上的軟按鈕來實現(xiàn),。除塵自動控制系統(tǒng)由管理控制中心,、PLC控制單元和現(xiàn)場檢測裝置組成,。
3.推焦時,從焦側(cè)爐頭處外逸的煙氣由導流板導入導焦柵上部有吸塵罩風,,由助引風機送入攔焦車吸塵罩,。焦碳跌落到熄焦車箱時產(chǎn)生的煙塵由攔焦車吸塵罩捕集,一并進入皮帶導通小車,,再進入皮帶密封集塵干管,,進入地面站進行凈化處理。
4.推焦工作時,,司機提前約30-50秒向地面站發(fā)送無線信號,,使風機自動由怠速狀態(tài)轉(zhuǎn)為高速運轉(zhuǎn)狀態(tài)。同時相對應(yīng)的皮帶密封干管上的切換閥打開,,非常閥自動關(guān)閉,。工作完成,司機取消信號,,風機自動由高速狀態(tài)轉(zhuǎn)為怠速運轉(zhuǎn)狀態(tài),。同時相對應(yīng)的皮帶密封干管上的切換閥關(guān)閉,非常閥自動打開,。
焦化廠篩焦樓除塵器使用效果反饋:
1.該系統(tǒng)變頻技術(shù)的成功應(yīng)用,既節(jié)省了用電費用,又**了系統(tǒng)干管吸力的穩(wěn)定,對整個除塵器系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行起到了關(guān)鍵作用,。
2.采用焦化廠篩焦樓除塵器除塵,降低了煉焦爐生產(chǎn)區(qū)域的粉塵濃度,凈化了工人生產(chǎn)操作環(huán)境,焦爐粉塵治理達到了煉焦行業(yè)和國家環(huán)保排放標準。
3.焦化廠篩焦樓除塵設(shè)備提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性和安全性,沒有發(fā)生任何事故,。
4.由于操作控制簡單有效,延長了系統(tǒng)設(shè)備的使用壽命,特別是布袋使用時間的延長.焦化廠篩焦樓除塵器使用18個月沒有更換過布袋,實現(xiàn)了經(jīng)濟運行的目標,。昌浩環(huán)保以質(zhì)量求生存的道路,精益求精,,不斷地開發(fā)創(chuàng)新,,得到業(yè)內(nèi)人士和顧客的好評。